新型煤气压缩机及其配套设备的改良探讨

2021-03-250
1概述

马钢股份公司为配合三钢厂板坯连铸工程而建立的 7煤气加压站, 其主体设备由 3 台 4L D9 10煤气压缩机、一座 1 000 mm 脱萘塔和两组 8 m ×8 m 脱硫箱组成。7加压站 90 年代初投产以来, 由于距离焦化厂较近, 其焦炉煤气质量一直较差,H 2 S的含量在 2 500~ 3 500 m g m 3, 含萘量 1 800~2 500 m g m 3, 随着三钢厂六机六流切割机、异型坯连铸切割机的相继投产, 煤气用量从原来 500 m 3 h增至现在的 1 200 m 3 h, 煤气净化设施的处理能力不足; 而且该型压缩机原为空气压缩机, 改变介质后, 厂家对冶金企业焦炉煤气质量估计不足, 设计和制造方面考虑不周, 系统运行状况一直不理想, 故障频繁, 为此, 马钢对加压站系统进行全面检查并且采取了若干改造措施, 取得明显效果。

2煤气压缩机系统的改造

4L D9 10 型煤气压缩机原为空气压缩机, 由于进口介质的改变, 焦炉煤气虽然经过脱萘、脱硫, 但是焦炉煤气中还是含有相当一部分的杂质, 压缩机的自动排污系统工作一直不正常, 往往两三天自动排污阀就完全堵塞, 须停机检修。不但维修排污阀工作量很大, 而且也造成了气缸内沉积焦油和水等杂质, 使气缸有异常声音; 气缸内集水, 容易造成水击事故; 排污阀失灵, 容易造成吸排气阀密封不好, 使一级压力过高和二级压力下降; 因此压缩机往往运行一周就要停机检修清洗; 排污阀不正常, 对中间冷却器和后冷却器污染腐蚀严重, 影响压缩机冷却系统的工作寿命, 两个月就要检修清洗, 中冷器和后冷器两年左右就要更换, 使检修任务加重、生产成本上升, 严重影响三钢厂生产。

原排污阀系统因设计欠考虑, 排污时排出的煤气直接排入地沟, 使地沟内煤气含量超标,CO 含量*高时能达到 2×10 - 3, 不仅危及操作人员的人身安全, 而且对地沟内的大量电缆和仪表导线的腐蚀也相当严重, 威胁到设备的安全运行。

改造方案: 在机组的一级及二级排污出口管和自动排污阀之间加装一只三通阀, 分别连接排污出口管自动排污阀及新加装的排污管。加装的排污管上装一手动排污阀, 再通过地沟安装一根 25 mm的管道, 把手动排污和自动排污直接连通在 25 mm 的管道上通向室外, 定期排污。这样不仅不影响自动排污阀的工作, 又可使用手动排污阀进行排污,降低自动排污系统的工作频率, 减少故障。实践证明, 压缩机运行周期从原来的七八天增加到三个月;水冷却系统从原来两三个月延长至半年以上, 而且减少了对电缆等设备的腐蚀, 消除了安全隐患。

3脱萘塔的改造

3. 1塔顶结构的改造

不仅影响脱萘系统的运行, 更造成了下道工序即煤气压缩机的气源不足、压力偏低等问题, 无法保证三钢板坯的煤气正常供应。

改造方案: 原塔顶为一整体, 无法打开顶部, 改造的方法是将捕雾器至出口管之间断开, 把被堵塞的塔顶捕雾器丝网逐一清洗或更换, 考虑到煤气设备动火检修, 和油库区动火的难度, 在出口管处加焊一对法兰, 便于以后检修和处理故障。

3. 2底部加装排污管阀

由于脱萘工艺要求每隔 10 m in 启动油泵向塔内喷淋 10 s 的- 10轻柴油, 柴油经循环使用多次喷淋后产生大量的水污混合物进入填料系统。由于是间隔喷淋, 所以有足够的时间使柴油中的水油混合物沉淀到油槽底部, 即油泵管入口处。随着水污混合物的增多, 油泵工作时, 抽取向塔内喷淋的是水污油混合物而不是纯柴油, 使脱萘效率下降, 一般在50%~ 70% 之间, 严重影响脱萘效率和压缩机工作寿命。以前我们经常更换油槽内柴油来提高脱萘效率, 因此, 柴油消耗量很大, 一年要消耗柴油 90 t.

改造方案: 在脱萘塔油槽底部安装一根 20 mm 排污管和排污阀, 每班定时排污, 排出的油污通过新安装的管道进入地下油池, 沉淀分离后柴油再回收利用。经过改造后, 脱萘效果一直保持在 90%以上, 而且轻柴油消耗量大大下降, 经 3 年实践证明, 一年只用柴油 20 t, 仅柴油消耗量减少 70 t, 每年节约成本 24 万元。

3. 3脱萘塔进出口管道加装吹扫管

脱萘塔进出口管道直径 300 mm , 因离焦化厂较近, 加之用户煤气用量增加一倍以上, 而且设计时未考虑清扫设施, 经过一段时间后管道内焦油和萘的沉积物占管道的一半以上, 致使压缩机前的煤气压力偏低, 影响用户生产。

改造方案: 在脱萘塔进出口管道下端弯管处各安装一根 50 mm 的排污阀, 在管道上端安装一个20 mm 蒸汽吹扫头, 运行一段时间后, 定期或利用三钢厂检修时的蒸汽吹扫, 消除了隐患, 提高了输送能力, 保证用户生产。

4其他改造项目

4. 140 m 3低压罐的改造焦炉煤气经过脱萘、脱硫工序后, 煤气中还含有相当一部分杂质和水份, 煤气在低压罐内停留时间短, 导致压缩机进口煤气含水量较高, 使压缩机气缸内积水, 故在 40 m 3低压罐出口处加装厚约 140mm的细不锈钢丝网, 进一步降低煤气中水份和杂质, 改善压缩机前煤气质量, 优化煤气压缩机的运行环境。

4. 2脱硫箱进出口水封的改造脱硫箱进出口水封溢流管是一根 15 mm 管道, 从水封上部插入水封内底部, 因年久加之焦炉煤气中杂质较多和腐蚀严重, 使溢流管堵塞而失去作用, 无法判断水封的水位, 使水进入脱硫箱或连体水封的另一侧, 造成煤气断绝。为此, 在脱硫水封底部接 25 mm 的U 型胶管, 废除原溢流管,U 型管上安装一个 25 mm 闸阀, 便于清灰和排污; 同时在新增的溢流管上加一个活节装置, 便于检修或更换,解决了水封的水位判断和溢流管堵塞问题。

5结语

以上几个方面的改造于 1995 年基本完成, 经过4 年运行实践证明, 上述改造收效明显, 不仅降低了运行成本, 而且消除了安全隐患, 确保了三钢厂高压焦炉煤气的供应。

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