简述某试车中出现爆炸的原因分析

2021-04-292

在试车过程中(性能考核之前),出现了3次放空管出口爆炸现象。一次是仪表空气压缩机突然停机,而此时报警信号没有打开,因此没能及时发现,导致压力猛增,放空管出口爆炸;另一次是正常停车时放空爆炸,停车时一吸附塔处于逆放放空状态,同时停压缩机泄压,导致放空流速过大产生爆炸;是在调节放空旁路截止阀时出现爆炸,但没停车。经事故分析和工艺研究,对装置进行了改造。

在原料气缓冲罐入口处加放空管作紧急停车原料气放空;在两压缩机后各加放空管,作压缩机紧急停车泄压用,这样改原来集中放空为分散放空,且截止阀也可调节到*佳位置,使任何状况下生产的安全系数都加大了。产品压缩机三段内部垫圈松动,堵塞气路,致使三段漏气,停车更换垫圈。冷干机电机出现异常,并停车对此检修,原因是生产厂家装配不当,导致电路接触不良,检修后即运行平稳。4月2日厂内二次水供水总管爆裂,造成冷却水中断,且冷却水水质较差,影响压缩机正常运行,改用循环水后,水压稳定,水质得到了较大的改善,对延长压缩机使用寿命及安全生产很有利。6月21日停车至2日16:00,针对原料气压缩机声音异常,一级排气超压、二级排气压力低进行了全面检查,原因是二级活塞前面螺帽松动,二级排气阀漏气,且减速机齿轮咬合不紧,维修后效果良好。总结经过4个月的试生产,关键设备运行稳定,技术指标较好,产品质量符合或优于国家标准(GB/T7445一1995),产品收率较高,99.999%产品收率达到80%以上,99.99%产品收率达到90%,取得了良好的经济效益。

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