海上油气田运作时的技能装置的改良

2021-11-084

根据BZ34油田现场数据统计,来液中无伴生气的持续时间不超过10min,再结合该油田今后35年的产量递减情况,因此确定新增调储罐容积按满足透平发电机运转20min的用气量计算。优化改造后的透平发电机燃料气系统工艺流程如所示,其中在稳压罐和调储罐间的管线上安装了调节阀PC1,控制稳压罐压力在3000kPaG左右;在稳压罐回流到压缩机入口的管线上安装了调节阀PC2,控制压缩机入口压力不低于400kPaG;在调储罐向火炬放空的管线上安装了调节阀PC3,控制调储罐压力保持在3000kPaG;在调储罐的出口管线上安装了调节阀PC4,控制透平发电机入口压力1200kPaG保持稳定。

当海管段塞流严重时,一级分离器提供的天然气流量将降低,此时压缩机入口压力随之下降,调节阀PC2开启,稳压罐内的燃气回流到压缩机入口,同时调节阀PC1关闭,可保证压缩机的进出口压力,使其运行状态稳定;调储罐内的燃气供透平发电机使用,随着罐内压力的下降,调节阀PC4开度逐渐增大,可保证透平发电机入口压力,使其正常运行(调储罐内燃气量可维持透平发电机运行10min)。这样,在下一个来气高峰之前,既可避免发电机的燃料切换,也可保证压缩机的正常运行。

通过对B平台生产流程压力系统进行分析与研究,认为如果将A平台到B平台的注水管线改为B平台向A平台的输油管线,则可以降低B平台海管的入口压力,增大B平台生产井的生产压差,从而提高产量。依据这种思路,在B平台上增设了2台海水提升泵,使消防海水和日用海水能够自己独立提供,同时将原来的注水海管改为输油海管,实现了B平台双管输油。实际生产效果表明,双管输油使B平台井口回压由145MPa降到了095MPa,从而增大了B平台生产井的生产压差,B平台日产液量增加了300m3,日产油量增加了36m3,取得了较好的增油效果。

结束语目前,部分海上油气田已进入开发生产后期,均不同程度地出现了一些制约生产的瓶颈问题。实践证明,生产工艺系统的优化改造是保障海上油气田正常生产的必由之路。同时,在新油气田生产设施设计与建造时,应尽可能考虑油气田生产后期可能出现的问题,为后期油气田生产工艺系统的优化改造创造条件。

免责声明:
转载请注明原文出处。本文仅代表作者个人观点,与商来宝平台无关,请读者仅做参考,如文中涉及有违公德、触犯法律的内容,请向我们举报,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们处理。
举报
收藏 0