新型空压设施的革新预设

2021-04-233
1随着我厂生产的不断发展,对压缩风的需求量逐年增加,压缩风的供需矛盾成了生产调度的主要难题。

生产中消耗量*大的是压力为0 2 0 3 M Pa的非净化压缩风,而空压机的额定压力是0 7 0 8 M Pa.将压缩风降低品位使用,显然是一种浪费。

为解决生产中的矛盾,我们在充分调查研究的基础上,选择了利用已有旧设备挖潜改造的路子。经过2年多的努力,完成了全部改造项目。实际运行和现场标定结果说明,改造L8 60/ 7空压机达到了预期目标,获得了可观效益。

2改造内容

我厂空压站有L8 60/ 7型旧空压机4台,我们选择其中的1号进行改造实验。这台空压机是北京第二通用机械厂1974年生产的,型号为L8 60/ 7.

该机的额定压力为0 7 MPa,*大压力为0 8 M Pa,转速428 r/ min,活塞行程240 mm,一级缸直径690 mm,二级缸直径400 mm,轴功率303 kW.

( 1)保持一级缸进气口不变,改出气口进中间冷却器为直接并入用风管网,取消中间冷却器。

( 2)将二级缸的进气口与中间冷却器相接改为与一级缸进气线相接(共用入口滤尘器)。

( 3)二级缸出气线仍保持不变。

( 4)重新设计二级缸的气阀弹簧,降低气阀开启压力,扩大气阀开启后的流通面积。

( 5)将原一、二级出口安全阀定压值和机械限位装置作相应调整。

( 6)对供风管网进行相应改造,达到高压( 0 40 0 60 M Pa)和低压( 0 20 0 30 M Pa)分开。高压风经净化后用作仪表风,低压风不需净化直接用作工业搅拌用风。

3改造效果

3 1提高单机生产能力约30%经过改造的1号空压机每分钟供风80 m 3,未经改造的2号空压机每分钟供风60 m 3。

3 2节电每小时节电98 16 kW,年(以330天计算,下同)节电77 7万kWh.现场测定结果见下表:功率测定数据表机号电压U V电流I A电压互感器U变比电流互感器I变比功耗Q kW备注1 100 1 04 60 20 216 16改造机2 106 1 06 60 20 235 74未改造机计算公式: Q= 3 U U I I cos表中计算结果取cos = 1由此可见,用一台改造后的空压机代替原空压机运行,机组本身节电19 58 kWh.由于改造后的空压机比未改造空压机多产风20m 3 / min,以改造前机组电耗计算,每小时可节电78 kWh;两项合计每小时节电98 16 kW,年节电大约77 7 10 4 kWh.

3 3节水用水表测定,改造前单台同型号空压机每班( 8 h)耗冷却水140 200 t,平均170 t;改造后1号机每班耗水100 t.开改造后的1号空压机每班节水约70 t,增加20 m 3 / min供风量。以改造前机组耗水量计算,相当于节水56 t/每班,两项合计每班节水126 t,年合计节水大约12 5 10 4 t.

4综合经济效益

在没有增加设备的情况下,单台设备增加供风能力约30%,缓解了压缩风的供需矛盾,保证了我厂生产的正常进行。

按厂内电价0 5元/度计算,年节电77 7 10 4度,相当于年节约资金38 85万元。

按厂内工业水价0 5元/ t计算,年节水12 5 10 4 t,相当于年节约资金6 25万元。

两项合计年节约资金45 1万元,扣除机组和管线改造成本,当年可获直接经济效益大约40万元。

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