压缩机的水压达到要求提高了真空度

2022-08-040

为脱除润滑油中可能携带的水分,车间专门安装了一台肾式净油机,并制定制度,每班对润滑油做一次排水,每次排水都要做好文字记录。从对润滑油的化验结果显示,润滑油品质有了一个质的改变。为了把事故消灭在萌芽状态,让压缩机的维护工作由被动变为主动,车间技术人员联合仪表电气技术人员对机组实施特护,建立了特护台帐,利用现有的检测工具,定时对机组进行检测,并及时分析机组的运行状况,做出相应调整。这种管理使预知检修由愿望逐步变成现实,从而改进了设备管理模式。

先后更换了高压调速阀的电液转换器,对大气安全阀进行了重新研磨、试压,改进了安全阀水封,清洗了复水器。针对透平密封蒸汽向润滑油系统漏气,使润滑油中大量带水的问题进行了技术改造;在润滑油和密封蒸汽之间加了一道氮气密封,从而彻底解决了润滑油带水问题。针对调速器的电液转换器经常被堵,在调速油入口处加了一个可切出清理的过滤器,避免了因为调速油不清洁而引起的电液转换器失灵。利用装置扩建的机会,针对冷凝器的冷却水主要使用二次水且水压、水温都不达标的状况,扩大了一次水的用量,使水压、水温达到了设计要求,提高了真空度。公司还组织电气技术人员针对电网晃电展开了技术攻关,改造了电网,使电网稳定性有了很大提高。

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